Napędzane serwomechanizmem ramię wycieraczki dyszy.

10 (polubienia)
7052 (odsłony)
Ten produkt jest dostępny tylko jeśli posiadasz konto w serwisie My Mini Factory
×
Kolor:

Ramię wycieraczki dyszy napędzane serwomechanizmem. Serwo HiTec HS311 na RAMPS 1.4 Dodanie kawałka szczotki drucianej bardzo pomaga https://youtu.be/lwQtgOPKMM WCIĄŻ OOZING ISSUE DLA MNIE!!!https://www.youtube.com/watch?v=TltG8CB8cbI Rozpocząłem pełny rzeczywisty wydruk 3D. Nie udało mi się to, ponieważ mimo wyczyszczenia mojej dyszy E3D v6 "Clone" dysza zaczęła się dość znacznie ozować po czyszczeniu za pomocą metody ramienia wycieraczki dyszy napędzanej serwomechanizmem i to pomimo tego, że poprosiłem o wstępne wyczyszczenie dyszy i kolejne wyczyszczenie dyszy po procedurze automatycznego poziomowania. Najprawdopodobniej potrzebuję "prawdziwego" E3D v6, a nie klona, którego używam lub / i spróbuję drukować w niższej temperaturze niż 245, której używam do ABS. Ramię wycieraczki dyszy napędzane serwomechanizmem Dobre czy złehttps://www.youtube.com/watch?v=iaPXwgTess&index=5&list=PLUqt0sTiXUDeZBzcgukIvN0AP9FGhKBbD Ramię wycieraczki dyszy napędzane serwomechanizmem Testowanie dziwne, myślę, że problem, który mam, wynika z próby bezpośredniego zasilania z portu serwomechanizmu na płycie RAMPS, która może nie mieć wystarczającej mocy, aby niezawodnie sterować tym serwomechanizmem HS 311. https://youtu.be/QG8h34WXnKs "Dodatkowa taca Ramię wycieraczki dyszy napędzane serwomechanizmem.stl" służy do acetonu do wersji z jedną tacą, jeśli chcesz. Do wycierania zarówno do przodu, jak i do tyłu i próby złapania filamentu. Ogólnie rzecz biorąc, wyciekający filament zaczepia się o szczotkę silikonową. Gdy ramię wycieraczki przesunie się do pozycji zaparkowanej do przodu, można je usunąć. RAMPS nie wydaje się być w stanie niezawodnie zasilać tego serwomechanizmu HS311. Najlepiej będzie wygenerować własną szynę 5V (7805) z 12V. Szyna 5V RAMPS tak naprawdę nie ma wystarczającej mocy (powoduje drganie serwomechanizmu), co zdarza mi się czasami, dobrze działając dziwnie restartując RAMPS, nie uruchamiając G-Gode w sekwencji, itp.... po podłączeniu HS311 Servo bezpośrednio do płyty RAMPS, nawet jeśli 5 V jest pobierane z vcc RAMPS Power Uwaga: Wspornik dla HS311 Servo najprawdopodobniej nie będzie odpowiedni dla drukarki 3D, otwory montażowe i ramiona wsporcze są dobre dla HS 311 Servo. Hitec HS311 ServoTyp silnika: Niezawodny trójbiegunowy silnik ferrytowyTyp łożyska: BrakPrędkość (4,8 V / 6,0 V): 0.19 / 0.15 sec @ 60 deg.Torque oz./in. (4.8V/6.0V): 42 / 51Moment obrotowy kg./cm. (4.8V/6.0V): 3,0 / 3,7Wymiary w calach: 1,57 x 0,78 x 1,43Wymiary w milimetrach: 39.88 x 19.81 x 36.32Waga w uncjach: 1,51Waga w gramach: 42,81 Miałem problemy, ale żadne nie były widoczne w moim ostatnim teście, obejmują resetowanie RAMPS w różnych pozycjach, gdy ramię porusza się, aby wyczyścić dyszę... * Kiedy drukarka 3D, RAMPS, jest po raz pierwszy włączona, serwo porusza się o około 10 °, przechodzę do pozycji Park w moim kodzie G, poniżej. Może za mało amperów bezpośrednio z płytki RAMPS. Dodatkowe informacje Polecenie Marlin Wipe Nozzle, powyższe używa G-Code do przesuwania ramienia wycieraczki, a nie polecenia Marlin Wipe Nozzle, które może wykorzystywać rzeczywistą wartość drukarki 3D. define NOZZLECLEANFEATURE Funkcja czyszczenia dyszy -- EKSPERYMENTALNE Dodaje polecenie G12 do wykonania procesu czyszczenia dyszy. Dodano "podwójne ramię wycieraczki dyszy napędzane serwomechanizmem", które ma małą dodatkową tacę do łapania filamentu, jeśli chcesz również wytrzeć w innym kierunku. To jest remiks, z WIELKIMI podziękowaniami, z:-Servo napędzane ramię wycieraczki dysz dla drukarek deltaby fjohn624, opublikowane 6 sierpnia 2015https://www.thingiverse.com/thing:958642 Kod G, którego użyłem. Ustawienie wysokości dyszy będzie wymagało zmiany w zależności od drukarki 3D i wysokości wycieraczek itp. Jest to inna metoda ruchu G-Code niż oryginalna (autorstwa fjohn624), która może być znacznie, znacznie lepsza niż moja poniżej. Muszę przeprowadzić więcej testów. Na przykład dodając trochę żarnika do tacy wycieraczek i cofając... Używa serwomechanizmu pod kodem G, w trybie Start G druku 3D, aby przesunąć ramię z dołączonym kawałkiem silikonu, aby usunąć maź z dyszy Hot End (pędzel może być lepszy, przykład https://youtu.be/y3l7kjuVhro ). ; Servo Nozzle Clean Test ; MessageM117 Servo Nozzle Clean Test G21 ; ustaw jednostki na milimetryG90 ; użyj współrzędnych bezwzględnych ; Upewnij się, że ramię wycieraczki jest zaparkowane z przodu drukarki na uboczuM280 P1 S 180 ; Ustaw wszystkie osie. Uwaga Brak ciepła; Przesunie się do środka dla BLTouch Smart Probe G28 ; Przesuń Z w górę do wysokości wycierania dyszy; Umieść dyszę w prawidłowej pozycji Z do wycierania; UWAGA, silikonowy element wycieraczki powinien tylko ocierać się o górną krawędź dyszy; Wyżej i ramię wycieraczki, silikonowy element wycieraczki, może zablokować się o dyszę, powodując ponowne uruchomienie drukarki 3DG1 Z 48.00 F2500 ; Home X. Ustaw dyszę w prawidłowej pozycji X do wycieraniaG28 X ; Część do czyszczenia filamentu; Przesuń ramię wycieraczki tuż przed wycieraniem dyszy; Umieść tacę na ramieniu wycieraczki za dyszą; Gotowy do wychwytywania wszelkich wycieków, gdy dysza się nagrzewaM280 P1 S40 ; #######################################################; Tutaj rozpocznie się ogrzewanie. Poczekaj na temperaturę; #######################################################; Ustaw temperaturę ekstrudera (czeka, aż zostanie osiągnięta). 245 to moje normalne ustawienie gorącego końca ABSM109 S245 ; Zresetuj ekstruder. Wszelkie wcześniejsze podawanie może spowodować, że podajnik będzie podawał do tyłu w przeciwnym razie; G92 Ennn nowa pozycja ekstruderaG92 E0 ; Podaj filament 10 mm do tacy wycieraczki, aby oczyścić dyszęG1 E 10 F300 ; Wstrzymaj na cztery sekundy, aby odczekać ewentualny osad z czyszczenia; Polecenie Dwell milisekundy G4 P60000 to jedna minutaG4 P4000 ; Cofanie 2 mm Zalecane maksimum dla E3D v6. Próba zatrzymania wyciekuG1 E -2 F300 ; Pauza na jeszcze jedną sekundę po cofnięciu, aby odczekać na wyciek; Polecenie Dwell milisekundy G4 P60000 to jedna minutaG4 P1000 ; Przesunięcie ramienia wycieraczki tuż za dyszę. UWAGA: 25 to maksymalny możliwy ruch, blisko prętów gwintowanych itp. M280 P1 S 25 ; Pauza na ruch wycieraczki, pół sekundy; Polecenie Dwell milisekundy G4 P60000 to jedna minutaG4 P500 ; Przesunięcie Z w górę przesuwa dyszę powyżej wysokości wycierania, gotową do powrotu do pozycji parkowaniaG1 Z 60.00 F2500 ; Wstrzymaj na 2 sekundy, aby poczekać, aż dysza drukarki przesunie się w górę, zgodnie z powyższym poleceniem, przed przesunięciem ramienia wycieraczki z powrotem do pozycji zaparkowania; Czas trwania polecenia milisekundy G4 P60000 wynosi jedną minutęG4 P2000 ; Przesuń ramię wycieraczki do pozycji zaparkowanej z przodu drukarki z dala od przeszkódM280 P1 S180 ; Wstrzymaj na pół sekundy, aby wycieraczka się przesunęła; Czas trwania polecenia milisekundy G4 P60000 wynosi jedną minutęG4 P500 ; Zakończono test czyszczenia dyszy serwomechanizmu ; KomunikatM117 Zakończono test czyszczenia dyszy serwomechanizmu ; Wykonanie kilku ruchów X w celu symulacji drukowania 3D; Upewnij się, że nie nastąpiło wyzwolenie, zresetuj RAMPS itpG1 XO Y0 F12500 ; LeftG1 X245 Y0 F12500 ; RightG1 XO Y0 F12500 ; LeftG1 X245 Y0 F12500 ; RightG1 XO Y0 F12500 ; LeftG1 X245 Y0 F12500 ; RightG1 XO Y0 F12500 ; LeftG1 X245 Y0 F12500 ; RightG1 XO Y0 F12500 ; LeftG1 X245 Y0 F12500 ; RightG1 XO Y0 F12500 ; LeftG1 X245 Y0 F12500 ; Right

Autor:
ProtomakerSprint

Opinie

Ten model nie ma recenzji. Chcesz być pierwszym recenzentem? Najpierw musisz wydrukować model.